突破!新洋丰硫酸焙烧自控技术创新高
浏览量:87  2025.04.26  关键词:
  

近日,荆门总部基地硫酸“零手动”项目传来佳讯,硫酸五线硫铁矿制酸的焙烧炉自控实现了无人干预,成为硫铁矿制酸行业首个自控案例,这项技术成果得到了原南化设计院资深专家的高度肯定。


  焙烧炉自控的成功绝非一蹴而就,而是由工艺工程师与控制工程师组成的公司项目组成员紧密配合、全力攻关的结果。面对焙烧炉复杂工况、关键指标容错率低的严峻挑战,项目组多次深入生产现场,分析操作人员对焙烧炉控制的操作逻辑,并联动车间主任、厂长召开专题讨论会深挖痛点、精准破题;为攻克风量、炉压、氧含量与炉温相互干扰的行业难题,项目组一方面结合历史数据和趋势深度分析并寻找规律,另一方面广泛查阅专业文献,引入行业前沿技术,实现跨界融合,创新破局;同时还编制《焙烧炉自控操作手册》,制定了完善的应急措施,针对氧含量、温度等关键变量,增加冗余,确保故障时能立即切换,将误操作风险降至最低。


  历时一个月,最终将炉温波动从±15℃降至±2.5℃,氧含量波动从±1%降至±0.3%,焙烧红渣残硫指标明显下降,沸腾炉运行稳定,各项指标均达到行业领先水平。这一技术成果具有较大意义,环保上可减少二氧化硫逃逸、残硫污染,能效上可降低原料与能源单耗,延长设备寿命,提升产能利用率,技术上标志着我司掌握了精准控制技术,为硫酸数字化转型升级提供了有效示范。


  “这段攻坚克难的经历,让我们对工艺本质的认知焕然一新,只有始终保持对生产一线需求的敬畏之心,才能设计出精准有效的算法”,这是项目组所有成员的真实心声,大家一致表示,将以此次为突破口,加速推进全流程数字化升级,为硫酸行业数字化转型树立更高标杆。